翻胎工藝流程長、工序多,在我國仍有部分輪胎翻新設(shè)備是半手工半機械化操作,??磥砗唵?,不用學(xué)多久_能操作,但要做好_不那么容易。我認(rèn)為每道工序都有節(jié)能減排或保質(zhì)降耗的改革創(chuàng)新探討課題。所謂創(chuàng)新,,其中_生要方面是技術(shù)創(chuàng)新,它是指在原有技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行局部的改進(jìn),,從而增加產(chǎn)品數(shù)量,、提高質(zhì)量、降低成本等,。即使將別人的發(fā)明成果于以推廣使用,,也屬于創(chuàng)新的范疇。
在翻胎生產(chǎn)實踐中,,為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,、降低生產(chǎn)成本,每道工序都 可以搞改革創(chuàng)新。下面_翻胎幾道大工序,,如何_質(zhì)量,、降低成本,,提出幾點建議:
一,、 認(rèn)真作好入廠胎體檢驗是確保翻胎質(zhì)量減少退賠率的關(guān)鍵
為了_翻胎質(zhì)量安全,減少三包退賠率,,_把好可翻新胎體質(zhì)量這一關(guān),。我國現(xiàn)不少翻胎企業(yè)片面追求產(chǎn)量對進(jìn)廠胎體把關(guān)不嚴(yán),結(jié)果得不償失,,出產(chǎn)翻胎早期質(zhì)損多,,三包賠償率高,這不僅損壞了本廠產(chǎn)品質(zhì)量信譽,,而且加大了成本,,減少了利潤。
二,、 改革創(chuàng)新工藝,,不擴大割切洞口,做好:少磨多清
提到不擴大割切洞口,,少磨多清,,大家會覺得是老生常談。但是我要說一句,,絕大多數(shù)廠,,沒做到。其原因很多:有工人素質(zhì)問題,,有工藝標(biāo)準(zhǔn)問題也有管理問題,。它直接關(guān)系翻胎質(zhì)量和膠耗問題割磨的主要目的_是設(shè)計制造出科學(xué)合理的粘接面。切割又分為:一般切割,;膠層脫空部位的切割,;襯墊脫空的切割;補胎的切割,。切割_是將洞傷內(nèi)腐朽簾線及異物清降掉,,對皮空、夾層脫空的浮膠層,、脫空層割除掉,。由于損傷的洞形所在部位,行駛中受力情況不同,,割切的工藝和方法又有所不同,,如胎冠的洞傷只采用小角度割切,或直接磨銼的辦法。對跨胎肩的大損傷,,則采用扣老皮的割切,;對胎側(cè),由于膠層薄,,為便施工,,多采用大角度割切。目的_是盡量保護(hù)胎體質(zhì)量,,降低膠耗,。
少磨多清_是要求對舊胎體的表面膠只要粘附嚴(yán)實,針脫空,、脫層盡量保留,,不要輕易將舊胎膠層磨掉,更不能傷及緩沖層和簾布層,。這樣既保護(hù)了膠層有利于粘貼,,又可以節(jié)約用膠。如肩翻胎盡量推行小肩翻,;頂翻胎盡量不磨掉肩部的花紋膠,,對胎側(cè)膠完好的,盡量不更新,。
三,、 提高硫化一次合格率
硫化是翻胎_后一道工序,一條待翻胎經(jīng)過幾十道工序,,花費大量勞動,、材料、動力,,往往因硫化出問題造成返工,、重翻,損失很大,。因此,,提高一次硫化合格率有利于降低成本。